湖南某機(jī)場管道維護(hù)的客戶來電反映自爬式液壓切管機(jī)XJ-QG-1設(shè)備在切割不銹鋼燃料輸送管道時,出現(xiàn)抖動并伴隨著自爬式液壓切管機(jī)左右蛇行情況,造成管道切割時毛刺和坡口不均勻現(xiàn)象。經(jīng)過與客戶的視頻與照片溝通過程中發(fā)現(xiàn)這種情況確實(shí)存在,但無法判定設(shè)備自身磨損和使用情況,并由客戶物流至廠家,進(jìn)行售后維修。
設(shè)備運(yùn)至廠家后,對該自爬式液壓切管機(jī)進(jìn)行了拆解分析,各個零件除正常磨損外,并無損壞。重新組裝完成后,使用泵站帶動工作,并進(jìn)行進(jìn)行空載運(yùn)行,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。
在隨后的管道切割負(fù)載調(diào)試階段,隨著切割的深度和坡口的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),自爬式液壓切管機(jī)鏈條和鏈輪的振動幅度增磊,尾輪甚至出現(xiàn)跳槽現(xiàn)象,并伴隨著鏈和鏈輪不同程度的磨損。
由于受到尾輪跳動的影響,造成了鏈條進(jìn)給量左右不平衡,出現(xiàn)了自爬式液壓切管機(jī)蛇行運(yùn)動,并使切管機(jī)銑刀片受損,坡口刀打齒。技術(shù)部門人員分析后認(rèn)為這種情況的出現(xiàn),主要由以下幾個方面構(gòu)成:
1、認(rèn)為自爬式液壓切管機(jī)的尾輪張力不足。尾輪張緊的提升與鏈條的張緊能力相關(guān),前端右側(cè)的緊固螺栓出現(xiàn)變形是造成右側(cè)尾輪張緊能力不足的原因。也是由于尾輪鏈輪跳齒的振動,對前端的緊固螺栓裝置也形成了瞬時沖擊,載荷也相應(yīng)增加,因此造成了連桿變形,緊固螺栓失效,螺桿變形彎曲。
2、自爬式液壓切管機(jī)和負(fù)重頭輪的對齊被認(rèn)為是一個問題。技術(shù)人員在更換了尾輪后重新檢查了機(jī)頭輪軸的水平度,達(dá)到規(guī)范要求0.2mm/m。
3、檢查自爬式液壓切管機(jī)的頭、尾輪齒與鏈條的節(jié)距偏差。XJ-QG-1自爬式液壓切管機(jī)的尾輪鏈輪齒數(shù)為16顆,被測鏈輪齒分度圓直徑和根據(jù)分度圓直徑的計(jì)算公式d=p/sin(180/z),尾輪鏈輪齒的節(jié)距p也標(biāo)準(zhǔn)。鏈輪的標(biāo)準(zhǔn)理論尺寸測量正常,誤差僅為0.15mm。因此,再次測量了鏈節(jié)距。在600 mm長度范圍內(nèi)測量數(shù)據(jù),每片測量10個點(diǎn)。測量了左右鏈的節(jié)距數(shù)據(jù)均為正常,但磨損情況較為嚴(yán)重。
4、再次使用客戶發(fā)來的視頻資料發(fā)現(xiàn),自爬式液壓切管機(jī)在切割燃料輸送管道時,要經(jīng)過砂石填充的安全措施,造成了砂石和切屑材料積累和油料混合,使切管機(jī)右側(cè)鏈條和鏈輪粘滿,又由于特別是在切割底部管道時,切屑粘連情況更為嚴(yán)重。而左側(cè)鏈條和鏈輪幾乎沒有影響。從而導(dǎo)致右側(cè)的鏈輪由于這些切屑的影響,造成右側(cè)的輪距增大。這些材料顆粒很小,沉積在鏈條與鏈輪的材料非常致密,沉積越多,爬行的阻力也就越大,這可能是造成尾輪鏈輪跳齒的一個重要原因。而在工廠內(nèi)也進(jìn)行了這種切屑堆積的實(shí)驗(yàn),仿真實(shí)驗(yàn)也證實(shí)了這一判斷。
因此,技術(shù)部門對鏈條和鏈輪進(jìn)行了更換,并依據(jù)客戶的使用情況進(jìn)行了合理建議,并提出了這種工況下進(jìn)行鏈輪和鏈條的保養(yǎng),從而保證客戶的使用。
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